开裂原因分析

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开裂原因分析相关的耗材

  • 上海新诺 防开裂加宽模具 冷压加厚模具 粉末制样模具 压片机配件
    上海新诺 防开裂加宽模具 冷压加厚模具 粉末制样模具 压片机配件模具概述: 防开裂加厚加宽圆柱形模具,,适用于使用压力较大的用户。常用模具压片尺寸:Ф3-Ф20mm;其它特殊模具尺寸、规格、形状、材质等可根据客户需求定做。本公司商品信息均来自于厂商提供资料、网页、宣传册等,质量可靠,保证正品!但由于新广告法规定不得出现绝对化和功能性描述用词,以及写有专利没写专利号或专利已过期等情况,我司已在逐步排查和修改完善。也欢迎用户协助反馈,我司将赠送精美小礼品一份。并在此郑重表态:我司所有页面存在的极限词或违禁词全部失效,不接受不妥协以任何形式的“打假名义”进行网络欺诈,请为真正的消费者让路,也请各位职业“打假高手”高抬贵手。
  • 微谱科技XRF分析专用助熔剂(分析纯)
    产品介绍长沙微谱科技有限公司配套的XRF分析专用助熔剂,采用高纯原料生产,颗粒均匀,使用方便。无污染,纯度高,为XRF分析提供更高的分析准确性,同时有效延长熔融装置的寿命;晶体颗粒小,便于称量,可更好地达到高精度称量的要求;纯度高、分布均匀,避免玻璃熔片结晶和开裂,减少玻璃粘在铂黄器皿上的几率。适用范围X射线荧光分析专用助熔剂,广泛用于水泥、耐火材料、冶炼、科研、矿产、第三方检测机构、科研等行业。
  • 防开裂模具

开裂原因分析相关的仪器

  • 梅特勒托利多 Thornton 2300Na 钠分析仪为纯水处理和电厂循环化学监测翻开了新篇章。 该分析仪通过确保水质纯度以提高水制备效率并最大限度降低降低腐蚀。 它提供四个模拟输出通过比例选择用于钠、pH 和温度输出,并且每次校准都可自动进行电极活化。应用过程超纯水进行痕量ppb级的钠含量监测能够确保系统用水的最高质量。监测纯水处理中的阳离子交换过程可以第一时间发现钠离子的泄漏从而在污染物到达下级处理单元之前启动再生操作过程电厂蒸汽质量的监测可保护汽轮机免受钠盐侵蚀,从而防止应力腐蚀开裂和其他故障。凝结水监测可检测出非常小的泄漏,从而在泄漏导致计划外停机之前及时采取纠正措施。产品特性和优势无人值守的全自动校准运行可靠并节省时间通过pH进行碱化剂加药终点判断以确保连续一致的测量结果便捷的离线取样测量功能可以对工厂其它区域的样品进行质量控制检查同时显示钠,加药后 pH 值 、温度和校准进程,分析仪和样品状况一目了然防护外壳选择 脏乱的工厂环境可选择全封闭并加锁的机壳;干净的样品室可选用带检修门的半封闭机壳它提供四个模拟输出通过比例选择用于钠、pH 和温度输出,以便完全集成到数据采集和控制系统中规格 - 2300Na钠分析仪(又名钠离子分析仪、在线钠表、全自动钠表)Range0.001-100,000 ppb,自动调整范围Калибровка无人值守的自动 3 点增量校准; 手动 1 或 2 点校准Размеры900x450x190mm (35.4x17.7x7.5 in.)Other Features模拟输出 (4) 0/4 至 20mAМатериал электрода自动校准步序过程中的电极活化如需了解更多信息,请访问或拨打梅特勒托利多官方客服热线
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  • 自动动态抗开裂测试仪是专业涂层检测仪器,适用于测试以水泥、聚合物粉末、合成树脂乳液或其它材料为主要粘结剂,配以填料、助剂等组成的外墙找平腻子开裂性测试。使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作,以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。自动动态抗开裂测试仪依据JG/T157-2004行标设计制造,由上海荣计达仪器科技有限公司提供,设备质保期一年,一年内产品如有质量问题,供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏,我公司亦应提供维修、更换服务,由此产生的费用我公司会酌情收取。QDK自动动态抗开裂测试仪工作原理由于建筑物的不均匀的干湿变化、热胀冷缩、结构沉降及设计、施工上的不完整等原因,几乎所有建筑都不同程度地存在表面毛细裂缝、表面贯通裂缝、结构性裂缝。外墙裂缝不仅大大降低了对建筑物外墙的保护作用,也给涂饰面的美观造成了一定的影响。为了弥补上述之缺陷,在涂刷外墙乳胶漆之前,必先在墙体涂刮一层外墙腻子;而外墙腻子的质量优劣,则是关键之关键。QDK型自动动态抗开裂测试仪依据JG/T157-2004行标设计制造的QDK型自动动态抗开裂测试仪适用于测试以水泥、聚合物粉末、合成树脂乳液或其它材料为主要粘结剂,配以填料、助剂等组成的外墙找平腻子。电机通过齿轮减速后拖动顶杆作上升运动,刃口产生上顶力,使石棉水泥板在规定的区域内逐步产生细微裂纹并控制裂纹缓慢扩展,观察腻子层的开裂情况,以此表征腻子抵抗基材裂纹扩展的能力。QDK自动动态抗开裂测试仪主要技术指标1.刃口长:150mm2.刃口夹角:30度3.最大升程:20mm4.上升速率:3mm/min5.型框规格:200×150×2(mm)QDK自动动态抗开裂测试仪使用试验方法1.将型框放在200×150(mm)的石棉水泥板上。在将配制好的腻子涂刮在型框内。2.将型框取下,涂刮好的石棉水泥板应在标准环境下养护7d。每一样品应同时制备3块试板。3.将养护好的试板卡固在本仪器的工作台面上。启动电源开关后在启动上升开关,此时刃口缓慢上升。4.刃口继续缓慢上升。此时应注意观察石棉板的空白区域,当发现裂纹出现后,使用立式读数显微镜观察并随时记录裂纹宽度,至腻子层开裂前为止。启动停止开关后,刃口不再上升。5.记录腻子层开裂前,石棉水泥板裂缝的最大宽度。精确到0.02 mm。6.启动下降开关,使刃口退回原位。7.松开试板卡固螺母及压板,取下试板。在放入另一块试板,重复上述试验步骤。QDK自动动态抗开裂测试仪结果判断三块试板中以数值较近的每块试板的测试结果的算
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  • Ray-Ran环境应力开裂仪用于乙烯塑料样品应力开裂指数的测试,当材料暴露于不同的环境如肥皂、润湿剂,油和洗涤剂时,在规定的应力条件下,可以加速材料开裂过程,这些破坏是聚合物变脆的最常见原因。产品设计按照ASTM D1693国际测试标准,该设备操作简便、高效。该设备是由数字温度控制系统,恒温浴和专用工具组成。集成的恒温浴装有数字温度控制器,加热器和100 PT铂电阻温度计,可以精确的控制恒温浴的温度,通常温度设定在50°C或100°C±0.5°C。为了确保温度稳定,内置了带电机的搅拌器,同时内置的电子计时器显示测试的持续时间。浴槽装有不锈钢样品架,可放置多达48玻璃试管,浸入在硅油等传热介质中。橡胶塞子密封住玻璃试管,测试样品被不锈钢样品夹固定一起放入玻璃管中,样品夹在测试样品中间提供一个恒定的应力,一个样品夹一次最多可以放置10个样品。• 测试样品铣刀- 38毫米x 13毫米。• 样品刻痕夹具,用于测试样品上刻痕。• 试样弯曲夹具,用于在样品上引起应力集中。• 样品转接工具,用于将测试样品从弯曲夹具到标品夹具。进行测试之前,材料被铣切成要求的形状,并在样品上铣一个能够产生集中应力的铣口。制作好的样品,通过转接夹具放到样品夹上,再放入到试管中。将试管浸入恒温浴中。在规定的时间后,检查样品的裂缝,记录下被破坏的样品数量。技术规格:• 应力开裂测试• 带PID温度控制器• 分辨率:0.1°C• 铂热电阻传感器精度: 0.1°C• 内置搅拌器• 电子计时器• 不锈钢恒温浴• 样品铣刀• 样品刻刀• 样品弯曲夹具• 不锈钢样品夹• 48个玻璃管,橡胶塞• 产品手册• CE认证• 符合ASTM D1693可选附件:• 铜样品夹重量和尺寸:净重(kg) 25宽度(cm) 50深度(cm) 40高度(cm) 50
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  • 【分享】供热管道开裂原因分析

    杨晓洁,袁兴栋,马洪涛(1. 山东省产品质量监督检验研究所,济南 250100;2.山东建筑大学 材料科学与工程学院,济南 250101)摘 要:采用宏观检验、化学成分分析和金相检验等方法对供热管道开裂的原因进行了分析。结果表明:由于供热管道的热处理工艺选择不当,导致沿铁素体晶界析出大量呈网状和链状分布的三次渗碳体,打打降低了供热管道的塑性和韧性,致使供热管道在使用过程中开裂。最后提出了改进措施。关键词:供热管道;三次渗碳体;微裂纹;沿晶开裂中图分类号:TG142.31 文献标志码:B 文章编号:1001-4012(2011)05-0327-02 某热电厂供热管道在使用近两个月时发生开裂。该管道材料为Q235B钢,直径为Φ450mm,壁厚为6mm,采用螺旋卷管加工,为退火态。钢管内流动介质为水蒸气,蒸汽温度在270~278℃,蒸汽压力为0.5~0.6MPa。为查明供热管道开裂的原因,笔者对开裂的管道进行了理化检验和分析。1 理化检验1.1 宏观检验图1为开裂管道的宏观形貌,可见开裂发生在供热管道壁处,已穿过整个壁厚。裂纹分主裂纹和次裂纹,主裂纹(图1中a处)沿管道环向延伸;第一条次裂纹(图1中b处)与主裂纹约成90°角,第二条次裂纹(图1中c处)与主裂纹约成30°角。将管道沿纵向剖开,观察开裂口发现已严重锈蚀,不能看清其宏观形貌,周围无明显宏观塑性变形。http://www.microscopy.com.cn/data/attachment/portal/201106/21/1623371wq8qqva3z2q417k.jpg1.2 化学成分分析在开裂管道上取样,并按GB/T 4336-2002《碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法)》进行化学成分分析,结果见表1,可见该供热管道的化学成分符合GB/T 700-2006《碳素结构钢》对Q235B钢的要求。http://www.microscopy.com.cn/data/attachment/portal/201106/21/162340vqvp4qvllyshylol.jpg1.3 金相检验在供热管道开裂处的横、纵两个方向上分别截取试样,经镶嵌、磨制和抛光后在光学显微镜下观察。可见横向试样表面存在裂纹,裂纹较粗大且弯曲,主裂纹边缘尚有细小的次裂纹,见图3。将试样用4%(体积分数) 硝酸酒精溶液侵蚀后在光学显微镜下观察。横向试样和纵向试样的显微组织分别见图4和5,可见均为铁素体+珠光体+三次渗碳体,且沿铁素体晶界存在大量裂纹;三次渗碳体主要沿铁素体晶界分布,且成链状或网状析出,见图6和7。http://www.microscopy.com.cn/data/attachment/portal/201106/21/162343n87gdgjnjii4l8d4.jpg2 分析和讨论由化学成分分析结果可知,开裂的供热管道的化学成分符合标准要求。由金相检验结果可知,该供热管道的显微组织为铁素体+珠光体+三次渗碳体,且沿铁素体晶界存在大量裂纹,,三次渗碳体为硬而脆的相,且以网状或链状分布,破坏了基体的连续性,在晶界处产生应力集中,受力的作用形成微裂纹,大大降低了供热管道的塑性和韧性。三次渗碳体的析出可能是由于退火时加热温度过高或冷却速度过慢,致使碳原子充分扩散,在铁素体晶界处析出网状或链状分布的三次渗碳体。晶界的隔开两个不同结晶取向晶粒的区域,它是金属原子排列紊乱区,是裂纹容易穿过的区域,沿晶界分布的三次渗碳体受力的作用,形成微裂纹,并沿晶界进行扩展。随着管道压力的持续作用,裂纹尖端处的应力也继续增大和集中,裂纹沿管道壁厚方向进一步扩展,并与其他裂纹汇合,最终导致管道开裂。3 接力与改进措施由于三次渗碳体沿铁素体晶界成网状或链状析出,在力的作用下形成微裂纹,且沿晶界扩展,在使用过程中,在管道压力的持续作用下,裂纹进一步扩展,致使供热管道开裂。改进措施有:①调整材料的热处理工艺(降低加热温度或适当提高冷却速度),避免三次渗碳体的析出;②加强工序间的质量监督和运用必要的检测手段,即时发现工件中存在的缺陷。 参考文献:夏立芳,金属热处理工艺学.哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,1998:34.李炯辉,林德成.金属材料金相图谱(上册).北京:机械工业出版社,2006:304-307.张正贵,周兆元,刘长勇.高强度铝合金构件腐蚀疲劳失效分析.中国腐蚀与防护学报,2008,28(1):48-51.

  • 【原创大赛】冷弯试样开裂原因分析

    【原创大赛】冷弯试样开裂原因分析

    冷弯试样开裂原因分析2005年3月23日生产的一炉钢带,按常规取样进行冷弯试验,一件试样发生严重开裂现象,导致冷弯性能不合格。对这件试样进行了金相分析,以确定冷弯性能不合格原因。1 试样的截取及试验方法冷弯开裂试样的外观形态及试样截取位置如图1所示。截取的金相试样1#和2#磨制垂直于轧制方向的试面,3#、4#、5#磨制平行于轧制方向的试面。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309241058_466744_1722674_3.jpg2试验结果2.1开裂试样的脱氧情况、化学成分、轧制规格见表1。表1炉号、化学成分、规格炉号轧制编号钢种规格脱氧剂 (Kg)化学成分硅钙钡钢芯铝CSiMnPS51028795033709002Q235B9.7×86530400.150.150.530.0220.0302.2 金相形态1#、2#试样发现有 大量密集分布的条状硫化物夹杂,可看到有些夹杂物已成为裂纹源(图1b、d)。由于2#试样在弯曲变形区,受力时夹杂物引起应力集中产生裂纹(图1a)。观察1#金相试样同样有大量的硫化物,但并没有发现裂纹,从而可排除连铸坯原始裂纹引起开裂的可能。同时,在条状硫化物附近,还有条带状共晶硫化物(图1e、f)磨制3、4、5、6平行与轧制方向的试面,发现[/f

  • 【原创大赛】Q235B方管R弧开裂原因分析

    【原创大赛】Q235B方管R弧开裂原因分析

    Q235B方管R弧开裂原因分析钢种为Q235B,规格7.5×820mm热轧宽带钢加工方管,在方管折弯的过程中发生个别R弧开裂现象,对送检的试样进行开裂原因分析。1、试验方法 对所取的Q235B方管开裂试样酸洗除锈并进行宏观检测;截取试样开裂处的横向、纵向金相样,在GX51金相显微镜上进行金相检测。2、试验结果2.1宏观检测方管壁厚7.5mm,裂纹沿方管折弯外表面呈直线状分布,并向方管内壁延伸,裂纹最大长度为500mm,裂纹最大深度2mm,用20%HCl溶液对方管表面进行酸洗,酸洗后发现在方管R弧附近即距离焊缝30~60mm外表面存在大量细小裂纹,R弧附近裂纹存在沿板面细小裂纹扩展延伸现象,如图1所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309280931_467964_2795898_3.jpg http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309280931_467965_2795898_3.jpga R弧附近细小裂纹 b 细小裂纹扩展延伸图1 开裂方管宏观形貌2.2 金相分析试样中夹杂物主要是A类、C类和D类,具体数据见表2,典型夹杂物见图2。表2 夹杂物及晶粒度评级表非金属夹杂物(级)晶粒度(级)ABCDDS8.02.00.51.52.5e0.5http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309280931_467966_2795898_3.jpg http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309280931_467967_2795898_3.jpg A类夹杂 D类夹杂 图2典型夹杂物在裂纹严重处取样分析,裂纹延伸现象明显,裂纹初始开裂位置,即方管距外表面较浅位置存在含有大量高温氧化物的原始裂纹,裂纹附近具有明显的高温内氧化质点,裂纹附近未发现较严重的夹杂物,如图3所示,腐蚀后裂纹两边的组织均为正常的铁素体+珠光体,裂纹附近也未发现严重的组织塑性变形;在方管R弧开裂轻微处取样分析,发现宏观条状缺陷为方管表面细小裂纹,裂纹内发现大量高温氧化物,裂纹附近具有明显的高温内氧化质点,裂纹长度为0.95mm,如图4所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309280932_467968_2795898_3.jpg

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  • 应用分享 | 波纹管开裂失效分析
    波纹管是一种带横向波纹的圆柱形薄壁弹性壳体,其生产历史已有一百多年。直到第二次世界大战时期才用作仪器、仪表的弹性敏感元件和各类管道的联结元件,现已广泛用于矿山、石油、化工、冶金、电力、热力、航海、航天等工程设备中,起密封、吸振、降噪、储能、热补偿和介质隔离作用。 波纹管有多种形式就波的形状而言,以U型波纹管应用广泛,其次还有C型、Ω型、矩形和S型等 就层数而言,则分为单层和多层波纹管。 本例针对某机型机头与容器间壁厚为0.2mm,运行2000多小时发生泄漏的单层U型波纹管,使用金相显微镜,扫描电子显微镜等专业设备对波纹管失效部位做全面分析。 拿到波纹管泄漏样品(图 1),对于搞机械的来讲,很容易想到用气压测试确定波纹管泄漏大致位置。事实也是如此,采用此种方法可以很方便的确认泄漏位置大致位于接头焊缝附近。紧接着去除波纹管接头部保护环及编织网,裸眼观测,对于大一些的裂纹可以直接看到,但是对于微小裂纹或者说想要知道裂纹萌生——发展——失稳的整个过程,就必须要借助于体式显微镜。体视显微镜放大倍数50倍,以其较经典显微镜更为出色的大景深,广泛应用于各种断口的宏观观察和拍照。 图 1 波纹管宏观形貌 图 2为是焊缝附近裂纹。其拍摄照片可以直观的反映出裂纹位置以及近裂纹表面焊接过程中产生的高温氧化色。仅仅观测到裂纹,确定裂纹位置对于查找其产生的根本原因还是远远不够的。想要了解的是整个波纹管寿命周期,从生产到使用究竟是哪个环节的问题导致了其异常开裂,进而引起泄漏。这就需要搜集各个环节的信息,越详细越好,例如:生产制造工艺、材料技术标准、设计技术条件、安装过程、使用过程… … 。通常想要真正了解原因,这些条件都是必要的。 图 2 焊缝部位裂纹局部宏观形貌 接下来要使用的更为精密设备和复杂的制样来观察分析。众所周知,机械行业大多传动部件其加工过程中都要热处理,其目的就是通过改变材料组织进而优化材料机械性能。对于生产检验,一般测试机械性能就可以了,但是对于失效分析,想要查清问题背后的原因,仅测性能是不够的,需要观察组织去了解影响性能背后的原因。观察组织就要用到材料领域的——金相显微镜。这里使用的是金相显微镜,其可在50-1000倍观察样品。图 3、图4和图 5是使用显微镜拍摄的照片。其中开裂确切位置清晰可见——焊接热影响区,同时可见波纹管管壁痕迹,表明母材与焊料熔合不是很好,管壁裂纹起始位置可见细小的晶间裂纹。 图 3 焊缝部位裂纹周围组织局部形貌 图 4 断裂起始位置表面晶间裂纹局部形貌 图 5 表面晶间裂纹周围组织局部形貌 失效分析当中的重头戏——断口分析,其要使用的设备也是失效分析中重量级的设备——扫描电子显微镜,简称SEM。SEM以其出色的放大倍数和观察景深而闻名。随机配备的能谱仪,更使其如虎添翼,使得其在失效分析领域大放异彩。图6 、图7 为使用SEM拍摄到的波纹管断裂面的照片,其清晰告知断裂模式为晶间腐蚀—疲劳断裂。 图 6 断口开裂源部位表面晶间裂纹局部形貌 图 7 断口裂纹扩展区疲劳纹局部形貌 304不锈钢的敏化温度区间大致为425-815℃[1]。在焊接接头的焊接过程中,热影响区热循环峰值温度在600-1000℃。在随后的冷却过程中,如果在304敏化温度区域停留时间过长将会导致材料晶间腐蚀敏感性增加。焊接时可以通过提高焊接速度的方法来增大电流,维持较低的热输入,从而降低晶间腐蚀的倾向,也可以对焊接后的不锈钢进行固溶处理和稳定化处理来降低焊接件晶间腐蚀敏感性[1,2]。 综上,结合各种背景信息以及各种测试分析手段的相互佐证,可以得出造成连接机头和容器波纹管泄漏的原因为波纹管接头焊接工艺不当,使得304表面使用过程中产生晶间腐蚀,进而萌生晶间裂纹在周期性载荷作用下造成波纹管早期疲劳开裂。 参考文献[1]. 张晶莹. 304奥氏体不锈钢的晶间腐蚀与防护.装备制造技术,2012,2:154-155.[2]. 赵强,肖维宝 等.304不锈钢法兰焊接裂纹分析与返修.焊接,2017,2:54-56. 作者阿特拉斯科普柯(无锡)压缩机有限公司 程晓波
  • 镶嵌的样品开裂,难道是金相镶嵌机惹的祸?
    使用热压金相镶嵌机制备样品,有没有遇到过开裂缺陷?而且还不止一种,比如中心开裂、圆周开裂和胀裂的情形......,遇到这种情形,是不是会生起一个疑问,镶嵌的样品开裂,难道是金相镶嵌机惹的祸?在没有搞清原因之前,先别让金相镶嵌机背锅,一起探讨一下到底怎么回事!可脉检测的应用工程师,对常见的几种镶嵌开裂缺陷产生的原因及解决方法给出了建议,小编归纳整理如下:● 中心开裂产生原因:是由于试样尺寸相对于定型腔太大,并有尖角所致,将其放于定型腔中时,空间过于局促和狭小,导致定型时出现开裂。解决方法:适当缩小试样的尺寸,使之相对定型腔留有更充分的镶嵌料添加空间,有效避免镶嵌胀裂缺陷。如果,试样尺寸的技术要求不能缩小的情况下,条件具备的话,可以考虑增加定型腔的尺寸,比如更换大尺寸镶嵌筒等。● 圆周开裂产生原因:可能是由于镶嵌料中混入了潮气,亦可能是在镶嵌定型过程中混入了空气所致。解决方法:采取预热镶嵌粉或将镶嵌粉预成型处理,然后再进行镶嵌。在镶嵌料呈液态时,瞬间释放压力。这样可有效避免圆周开裂缺陷产生。● 胀裂产生原因:是由于镶嵌时固化时间过短,或压力不足而产生的。解决方法:适当延长固化时间,从镶嵌料的液态到固化成型期间,适当增加压力,这些措施可有效避免胀裂缺陷产生。再遇到镶嵌样品开裂问题,根据小编整理的这几种情形,对照分析原因,采取适当方法来解决试试。镶嵌的样品开裂,真不一定是金相镶嵌机惹的祸!如果以上几种方法还不能解决您的类似问题,可脉检测应用工程师可以帮助您,您随时可以联系咨询,真不收钱,免费的哈!
  • 紫金矿业污染事故系降雨致防渗膜开裂
    14日,福建省环保厅新闻发言人表示,紫金山金铜矿湿法厂73污染事件发生原因已基本查明,主要是受近期强降雨影响,使得污水池底部压力不均衡,导致防渗膜多处开裂。对于泄漏事故发生后,大量鱼群死亡现象,该新闻发言人坦陈,此次污染泄漏是流域网箱鱼类死亡的主要原因,同时称库区网箱外目前未发现鱼中毒现象。  关于事件原因调查及披露,这位新闻发言人说,7月3日下午15点50分左右,紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿湿法厂岗位人员发现污水池待中和处理的污水水位异常下降,且有废水自废水池下方的排洪涵洞流入汀江干流。  经组织专家和执法人员深入调查,该事件发生原因已基本查明,主要是:受近期强降雨影响,紫金山铜矿湿法厂存放待中和处理的含铜酸性污水池区域内地下水位迅速抬升,造成污水池底部压力不均衡,形成剪切作用,使防渗膜多处开裂,导致池内污水泄漏到废水池下方的排洪涵洞,流入汀江。  泄漏事故发生后,汀江下游河段网箱鱼类出现异常、死亡现象。据当地政府初步统计,至11日事件所造成的损失已累计达到重大环境事件级别,且事故原因已初步查明。  事件发生后,福建省各级政府和环保部门在第一时间启动应急预案,立即组织专业人员展开调查和应急处置工作,同步实施了汀江沿途水体的加密监测。  关于网箱鱼类处置情况,这位新闻发言人说,泄漏事故发生后,汀江下游河段网箱内鱼类出现异常、死亡现象。经有关专家分析,此次污染泄漏是流域网箱鱼类死亡的主要原因,同时高密度的网箱养殖方式和近期连续异常天气也有一定影响。库区网箱外目前未发现鱼中毒现象。  死鱼现象出现后,为维护群众利益,当地政府决定对死鱼和放生鱼按略高于市场收购价格全部进行收购,所需资金由事故责任单位承担。  此外,关于后续处置工作,这位新闻发言人说,事件发生后,省委、省政府责令紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿湿法厂立即停产,对已发现的环境安全问题迅速进行整改,同时全面排查整治环境安全隐患。目前,省政府已正式成立联合调查组,全面调查事故原因,查清事实、分清责任,并将根据调查结果依法依规对政府及职能部门相关责任人进行行政问责,对有关企业也将严肃依法追究责任。
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