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发冷却沫倾定仪

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  • 丹麦阿拉乳业循环冷水机及蒸发冷清除生物膜项目

    一、项目背景 丹麦阿拉乳业生产加工基地,主要生产巴氏杀菌奶。为了保证乳制品的质量,生产工艺要求乳制品在经过巴氏杀菌后要快速冷却。工厂采用制冷剂压缩机生产冷冻水,用冷冻水为经过巴氏杀菌的奶制品进行降温,冷冻水连续不断的循环使用。运行一段时间工厂发现换热器降温效率严重下降,大大增加了压缩机的功耗。经分析证实这是由换热器及冷冻水系统管道表面产生的生物膜(也称菌膜)所致。换热器中生物膜的产生使热阻增加,换热效率下降。工厂先后采用了多种方法杀灭冷冻水中的细菌,但是却无法从根本上清除生物膜。生物膜是滋生细菌的温床,普通的消毒剂只能杀菌无法消灭生物膜,所以以前我们的做法是治标不治本。研究表明,换热器中如果有0.5mm厚的生物膜,就会使压缩机的功耗增加20%,如果有1mm的生物膜,就会使压缩机的功耗增加55%,这将使得工厂的电费大大增加。 另外,制冷剂压缩机系统采用蒸发冷为高温高压的制冷剂降温,也就是用水直接喷洒到制冷压缩机循环系统的冷凝器上,以便带走高温高压制冷剂的热量。蒸发冷中的水也是连续循环使用,并不断补充新鲜的水。每过一段时间,冷凝器及蒸发冷填料的表面就会有生物粘泥(生物膜)和结垢产生,导致热阻增加,并严重腐蚀管道。为了带走冷凝器中制冷剂的热量,必须加大蒸发冷循环水的循环量,并增加新鲜水的补充量,这在很大程度上增加了蒸发冷循环泵的功耗和蒸发冷的水耗。二、项目方案 在设备间内安装一台丹麦DCW T25系列250L/H的清洁消毒杀菌机组,系统本身配有盐水罐、缓冲罐和一台ORP(REDOX)传感器控制的计量泵。机组通过电解0.5%的稀盐水生产出NEUTHOX消毒溶液自动进入缓冲罐暂存,并可根据缓冲罐的液位高低,由液位传感器自动控制机组的启停,完全自动化运行,不需要任何的人工操作。机组配备的计量泵根据ORP传感器反馈的信号,自动调节NEUTHOX消毒溶液给冷冻水的投加量,将循环冷冻水系统的ORP保持在一个恒定的值,确保冷冻循环水系统不会有生物膜产生。 另外单独配备一台计量泵和一套ORP传感器,计量泵根据ORP传感器反馈的信号,将NEUTHOX消毒溶液定量注入到蒸发冷循环水中,并自动调节NEUTHOX消毒溶液向蒸发冷循环水的投加量,将蒸发冷循环水系统的ORP保持在一个恒定的值,确保蒸发冷循环水系统不会有生物膜产生。http://www.dcwchina.com/images/14.png工艺流程示意图http://www.dcwchina.com/images/alry1.jpg机组安装现场图三、运行结果 根据跟踪检测结果,在安装了丹麦DCW机组以后的一周内,冷冻水系统的生物膜完全消失,两周以后,蒸发冷系统中冷凝器和填料表面的生物粘泥几乎完全消失,结垢也基本被清除。这让工厂压缩机和蒸发冷循环泵的运行功率降低了20%左右,为工厂节约了大量的电费。四、技术原理和优势1、丹麦DCW机组生产的NEUTHOX消毒溶液不仅能够杀灭各种细菌、病毒,彻底消除生物膜,防止细菌滋生,还能够去除系统设备上生成的水垢,减少清洗杀菌机的清洗和更换喷淋水的次数,节约水资源,降低企业运营成本,提高生产效率。2、低剂量的NEUTHOX消毒溶液就能达到完全杀灭细菌、病毒的目的,水体中完全不会产生任何让人感觉不适的异味。3、生产原料只是盐和电,不需要运输、处理、存储氯气或次氯酸钠等危险化学品。4、NEUTHOX消毒溶液对管道的腐蚀几乎为零(德国实验报告证实),由于管道及换热器表面的生物膜被清除,消除了细菌生物膜对设备造成的腐蚀,延长了设备的使用寿命。5、DCW设备的高度集成化,减少安装面积和对现场安装条件的要求,安装简单(只需一天)。6、高度的自动化与智能化,操作非常简单,日常运行无需人员值守,节约人力成本,高精度的消毒液投加控制系统,精确、高效、安全、环保。

  • 半导体设备冷却加热机组冷凝器种类说明

    冷凝器是半导体设备冷却加热机组中四大配件之一,不同半导体设备冷却加热机组厂家带来的半导体设备冷却加热机组冷凝器是有所区别的,那么,半导体设备冷却加热机组冷凝器的种类有哪些呢?  半导体设备冷却加热机组冷凝器根据冷却介质可归纳为四大类,水冷却式冷凝器在这类冷凝器中制冷剂放出的热量被冷却水带走,冷却水可以是一次性使用也可以循环使用,水冷却式冷凝器按其不同的结构型式又可分为立式壳管式、卧式壳管式和套管式等多种。空气冷却式(又叫风冷式)冷凝器,在这类冷凝器中制冷剂放出的热量被空气带走, 空气可以是自然对流,也可以利用风机作强制流动,这类冷凝器系用于氟利昂制冷装置在供水不便或困难的场所。空气冷却式冷凝器,在这类冷凝器中制冷剂同时受到水和空气的冷却,但主要是依靠冷却水在传热管表面上的蒸发,从制冷剂一侧吸取大量的热量作为水的汽化潜热,空气的作用主要是为加快水的蒸发而带走水蒸气。蒸发冷凝在这类冷凝器中系依靠另一个制冷系统中制冷剂的蒸发所产生的冷效应去冷却传热间壁另一侧的制冷剂蒸汽,促使后者凝结液化。  半导体设备冷却加热机组换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。 换热器是实现化工生产过程中热量交换和传递不可缺少的设备。在热量交换中常有一些腐蚀性、氧化性很强的物料,因此,要求制造换热器的材料具有抗强腐蚀性能。 换热器的分类比较广泛:一般按工艺功能分类:可分为冷却器、冷凝器、加热器、再沸器,蒸发器、换热器等。如按换热器的传热方式和结构分类:则可分为间壁式换热器和直接接触式换热器等。其中前一种换热器常用的有夹套式、列管式、套管式等。其中列管式冷凝器该换热器结构简单,清洗方便,适应性强,传热效果好,是化工生产中应用广泛的一种传热设备。  不同半导体设备冷却加热机组厂家的冷凝器种类是有所区别的,无锡冠亚半导体设备冷却加热机组冷凝器选择品牌厂家,性能稳定,运行高效。

  • 国内唯一一家生产研发冷镜式露点仪企业

    国内唯一一家生产研发冷镜式露点仪企业

    江苏鸿源动力科技有限公司国内唯一一家生产研发冷镜式露点仪企业,军工品质。现针对民品电力系统~天然气系统~特气企业及国家一级露点仪检测院开发出各类专用冷镜式露点仪,目前和国内各类企业及国企自己国家军方及民品检测院都有合作http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191701_669971_3176523_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/12/201612282241_02_3176523_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/12/201612282242_01_3176523_3.png

  • 石墨炉循环冷却机开机不通电的故障原因

    石墨炉循环冷却机的工作原理是先向机内水箱注入一定量的循环冷却水,通过冷水机的制冷系统将水冷却,然后再由水泵将经过冷却后的冷却水送入石墨炉发热设备的水路内,将热量带走后温度升高在回流到水箱,达到冷却降温的目的。 而购买石墨炉循环冷却后,客户可能会遇到石墨炉循环冷却开机不通电的故障,其主要原因有两个:1、石墨炉循环冷却机电源线接触不好2、石墨炉循环冷却机保险管熔断遇到石墨炉循环冷却机电源新接触不好时,可检查电源接口,电源线插头是否接插到位,接触良好;若是石墨炉循环冷却机保险管熔断,则需要打开机器内部的电线盖,检查保险管,必要时换上备用保险管,并检查电源电压是否稳定,检查电源接口和电源线接触是否良好。

  • 【转帖】磁场冷却效应的发现者——李庆贤

    【转帖】磁场冷却效应的发现者——李庆贤

    磁场冷却效应的发现者——李庆贤[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/07/200707081315_57540_1634962_3.jpg[/img]李庆贤,物理学家、物理教育家。曾开展对磁铁矿晶体在低温下磁性的研究,首先从实验上观测到感生磁各向异性在相变点的磁场冷却效应。在建设东吴大学物理系、重建南京师范学院物理系以及培养物理人才方面做出了重大贡献。李庆贤,1902年出生于浙江省吴兴。幼年聪明好学,在家乡南浔小学学习时,成绩优异。1916年考入苏州东吴大学理科。在该大学毕业时,又以一等成绩被这所教会学校接纳为国际斐陶斐(φ.τ.Φ.)荣誉学会会员(每届1—3名),并被留校任教多年。1928年,因获得美国洛克菲勒(Rockefel1er)基金会奖学金而进入美国伊利诺伊(Illinois)大学攻读学位。在J.孔兹(Kunz)教授指导下,李庆贤研究低温下磁铁矿晶体的磁性并在1931年获得了博士学位。 低温下磁铁矿晶体磁性研究的新发现   低温下磁铁矿晶体磁性的研究是一项承前启后的创造性工作。在李庆贤之前,1929年D.外斯(Weiss)观测到四氧化三铁(Fe3O4)在-155℃时饱和磁化强度突然降低,他将此现象解释为大的磁晶各向异性引起的结果。同年,R.W.米勒(Miller)又观察到四氧化三铁的比热在-155℃以下发生急剧增大的现象。为了探讨这些现象的原因,李庆贤做了大量的精细实验。他将天然四氧化三铁单晶体研磨成(100)、(110)和(111)三种取向的圆片样品,将它们置于180—800高斯的外磁场中,他利用悬丝扭转测定法,测量了这些样品在垂直于和平行于外磁场的分量情况下,磁化强度随晶体偏转角的变化,测量是在-150℃—-170℃间进行的。他还测量了样品在室温和液态空气温度下的X射线衍射谱。从大量实验结果的仔细分析中,他作出了这样的结论:磁铁矿晶体的磁性在-155℃以上时都与室温结果相同,衍射斑点的分布也不发生改变,而在-160℃时却发生了变化。这是在他之前未被人发现,而且此前的有关磁性理论所不能解释的现象。李庆贤在其博士论文中断言:“至少从磁性的观点而言,磁铁矿石的磁对称性必定发生了变化。”   李庆贤的发现,立即引起了物理学界的注意。人们纷纷选取-160℃的温度点对磁铁矿进行其他方面的实验。在李庆贤宣布发现之后的第二年,即1932年,日本物理学家观测到四氧化三铁的电阻率的不连续变化;在其后20年又观测到它在-160℃附近有相当大的晶格形变。1947年,E.J.W.维韦(Verwey)等人提出:这些变化是由于磁铁矿中二价与三价铁离子在其所占据的八面晶位上呈有序排列引起的。1958年,维韦的观点由中子衍射从微观结构上得到证实。因此,后来将这一转变称为维韦相变或电子有序化相变。由此可见,在这一系列关于磁铁矿低温磁性的物性异常变化的研究中,李庆贤首先提出了磁对称性改变的新见解,也是首先从实验上观测到感生磁各向异性在相变点的磁场冷却效应。李庆贤的研究是在30年代初作出的,但在其后30余年仍然受到国际磁学界的重视。在60—70年代的许多磁学专著或磁学物理学著作中,都将李庆贤的发现作为一项重大成就加以叙述。日本物理学家近角聪信称李庆贤是“首先观察到磁冷却效应”的人;前苏联学者C.B.冯索夫斯基(Boнсовский)也在其著作中多处引用李庆贤的实验研究。

  • 【原创大赛】石墨炉冷却水已断开故障的解决

    【原创大赛】石墨炉冷却水已断开故障的解决

    [align=center][b][font=宋体][size=14pt]石墨炉冷却水已断开故障的解决[/size][/font][/b][/align][align=center][/align][b][font=宋体][size=14pt]仪器型号:[/size][/font][/b][font=宋体][size=14.0000pt]TAS990[font=宋体](北京普析通用仪器有限责任公司)[/font][/size][/font][b][font=宋体][size=14pt]问题描述:[/size][/font][/b][font=宋体][size=14.0000pt][font=宋体]石墨炉大概有半年没有,最近重新使用,仪器调试完毕后,点击开始,就会出现[/font]“石墨炉冷却水已断开,不能加热升温”的提示。[/size][/font][img=,669,618]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/07/202007012125336211_5098_2352694_3.png!w669x618.jpg[/img][align=left][font=宋体][size=14pt][b][font=宋体]问题预估:[/font][/b][font=宋体]打开冷却水后,才发现半年没有使用冷却水后,冷却水没用放掉,非常脏,怀疑是冷却水管路被堵塞。肯定不是这个原因啦,如果是这个原因,那就没有后续文章的写作了,究竟原因为何,各位看官且听我细细道来。[/font][/size][/font][/align][align=left][/align][align=left][b][font=宋体][size=14pt]解决途径:[/size][/font][/b][/align][font=宋体][/font][align=left][size=14pt]1.[/size][font=宋体][size=14pt]将管道和循环水仪器中冷却水全部更换掉,并且冲洗干净,添加进新的纯净水,尝试进行实验,仍然有这样的提示;[/size][/font][/align][font=宋体][/font][align=left][size=14pt]2.[/size][font=宋体][size=14pt]由于循环水仪器没有压力显示装置,收到以前使用岛津[/size][/font][font=Calibri][size=14pt]A6880[/size][/font][font=宋体][size=14pt]的启发,可能怀疑是管路压力不够,所以会出现这样的提示,就将仪器部分的进水口和出水口反接,冲洗五分钟,还是出现这样的提示,十分钟还是出现这样的提示,半小时还是出现这样的提示;就是不信邪,反复重新了一天,仍然解决不了;去年使用时候还好好的,为啥放了半年使用就不行了呢,百思不得其解。[/size][/font][/align][font=宋体][/font][align=left][size=14pt]3.[/size][font=宋体][size=14pt]突然看了一下冷却水的设置温度[/size][/font][/align][align=center][font=宋体][size=14pt][font=宋体][img=,400,158]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/07/202007012126140612_4504_2352694_3.png!w400x158.jpg[/img][/font][/size][/font][/align][align=left][font=宋体][size=14.0000pt][font=宋体]吓死我了,转念一想,是不是由于冷却水温度设置过高,去年用的时候好好的因为是冬天,室温较低,没有啥影响,但是最近室温都在三十度左右,温度过高以后,主机控制系统感觉不到冷却水所起的作用,就会出现“石墨炉冷却水已断开,不能加热升温”的错误提示。[/font][/size][/font][/align][align=left][/align][align=left][size=14pt]4.[/size][font=宋体][size=14pt]想到这里,立刻把冷却水温度降低到[/size][/font][font=Calibri][size=14pt]15[/size][/font][font=宋体][size=14pt]度,感觉还是不行,直接降低到[/size][/font][font=Calibri][size=14pt]10[/size][/font][font=宋体][size=14pt]度,循环[/size][/font][font=Calibri][size=14pt]5[/size][/font][font=宋体][size=14pt]分钟以后,开始操作,果然好了,不在出现“石墨炉冷却水已断开,不能加热升温”的提示。[/size][/font][/align][align=left][size=14pt]5.[/size][font=宋体][size=14pt]但是加热一段时间,冷却后发现,完蛋了,石墨锥上面有雾气了,摸了一下,温度太低,然后又把温度升到[/size][/font][font=Calibri][size=14pt]15[/size][/font][font=宋体][size=14pt]度,还是有雾气,升到[/size][/font][font=Calibri][size=14pt]20[/size][/font][font=宋体][size=14pt]度后问题解决,加热正常,也没有了雾气。[/size][/font][/align][align=left][b][font=宋体][size=14pt]后记:[/size][/font][/b][font=宋体][size=14pt][size=14.0000pt]经过两天的探索,问题终于得以解决,自己都有点佩服自己啦,总结起来由以下几点感受:[/size][/size][/font][/align][font=宋体][/font][align=left][size=14pt]1.[/size][font=宋体][size=14pt]石墨炉冷却水要保证一个月左右更换一次,不能让水里有异物,不然堵塞管理就悲剧啦;[/size][/font][/align][font=宋体][/font][align=left][size=14pt]2.[/size][font=宋体][size=14pt]冬天可以把冷却水温度调高一些,[/size][/font][font=Calibri][size=14pt]25[/size][/font][font=宋体][size=14pt]度左右就可以;但是夏天要调低一些,[/size][/font][font=Calibri][size=14pt]20[/size][/font][font=宋体][size=14pt]度左右即可。[/size][/font][/align][font=宋体][/font][align=left][size=14pt]一篇短文送给大家,希望和我遇到同样问题的同志们少走弯路,及时解决问题,以免耽误实验进程。[/size][/align]

  • 【求助】石墨炉冷却不了

    我用的是岛津的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]AA6800,今天因为石墨炉冷却水堵塞了,就用了反冲洗的方法把堵塞通了。但是在做水样的时候出现了一个问题:在做完一个样时,进第二个样前需要检查石墨炉温度的,本来就需要比较长的时间才能跳过这个程序,但是今天等了很久后,它会弹出一个对话框“石墨炉冷却不够,请检查冷却水情况”。我不明白为什么会出现这样的情况,是那个零件坏了还是冷却系统的问题?不知道老师们能不能给我提提意见?谢谢!

  • 抗生素发酵工艺所用冷却塔的性能分析及处理

    核心提示:1 逆流式玻璃钢冷却塔的概要 水是人们生产生活中不可缺少的重要资源,水的循环利用越来越显得重要。 冷却塔在水的循环利用中发挥1 逆流式玻璃钢冷却塔的概要 水是人们生产生活中不可缺少的重要资源,水的循环利用越来越显得重要。 冷却塔在水的循环利用中发挥着降低水温、保证工艺要求的至关重要的作用。常见的冷却塔有逆流式、横流式、喷射式、蒸发式4种。逆流式冷却塔主要由风机、收水器、喷淋装置、填料、钢结构、百叶窗、集水池、外壳、风筒等部件组成。 填料是冷却塔的重要组成部分,其质量和作用在很大程度上决定着冷却塔的冷却能力,据相关数据显示,填料产生的降温达到整个塔降温的60%~70%。它一般由凸凹不平的聚氯乙烯波纹板制成,亲水性能良好,保证水在填料上形成水膜和水滴,而不是水流,增强水气交换面积,延长水气交换时间,保证冷却效果。 逆流式冷却塔的工作原理:水在塔内与空气进行热质交换而得到降温。工作时,热水从塔顶向下喷淋,在填料之间形成新的水滴及表面形成水膜,空气在风机的作用下,由下向上与水滴和水膜逆向运动,水气进行蒸发传热和接触传热的交换,使水降温。 逆流式冷却塔的热工性能与气候条件尤其与湿球温度有密切关系,主要有以下3个技术指标。 1.1 进、出水温差△t △t=t1-t2(其中,t1为进水温度,t2为出水温度)。这是最重要的技术指标,随冷却塔的不同用途而不同。 1.2 冷幅Δt’ Δt=t2-ξ(℃),即出水温度t2与湿球温度ξ之差。它的大小反映出水温度和与湿球的接近程度,冷幅越小,冷却塔的热工性能越高,反之越低。一般情况下,Δt’=4~6℃。 1.3 冷效Ε E=△t/Δt’,即进、出水温差与冷幅的比值。是冷却塔热工性能的综合指针,数值越高,冷却塔的热工性能越好。 2 问题的提出 某制药公司有4台标准型的逆流式玻璃钢,型号为DBNL3—500,为抗生素发酵提供26℃左右循环冷却水。2006年曾对冷却塔进行了大修,更换了全部的填料,填料为斜交错填料。循环水质未进行任何处理。 2009年3月份以来,该制药公司抗生素生产车间提出循环冷却水温较高且不稳定,影响了抗生素的生产。多年来,对循环冷却水水温提出异议多在环境温度最高的6、7、8三个月,在3月份提出水温高还是第一次。 3 情况分析 3.1 原因分析 随机抽查3-4月份的运行记录,并对一组运行数据进行了分析。 当日湿球平均温度20℃,冷却塔的3个技术指标分别为: △t=1.13℃,冷幅Δt’=7.56℃,冷效Ε=0.149。 将以上数字与标准型冷却塔设计参数(表1)相比较,可以看出冷却塔运行效果不佳,丧失了大部分冷却能力,性能劣化。 因为在2006年对冷却塔进行了的大修,更新了全部的填料,短短的3年时间就出现了这么严重的问题,原因究竟是什么? 经检查得知:抗生素生产工艺和产量没有变化,环境温度与以往变化不大,冷却塔风机、上塔泵运行参数也正常,分析认为问题可能出在填料上。 冷却塔内共填充了约32m3斜交错填料。检查时发现单层填料间充满了约40mm厚的污垢,在污垢中间有两排交错的直径约10mm的不规则水流孔,填料和污垢黏合在一起,需用洋镐才能将填料和污垢挖出来,造成填料彻底报废。每一个塔清理的污垢约8m3。 因此可以得出结论:冷却塔性能劣化是因为填料间充满了大量的污垢,使得填料上根本不能形成水膜,而是形成一股股水流,严重影响了水气的热质交换,造成冷却塔冷却性能的大部分丧失,致使出水温度上升。由于冷却塔功能的丧失,环境温度变化成了决定出水温度的最主要的决定因素,出水温度随环境温度上下变化,这就是抗生素车间反应的出水温度不稳定的原因所在。 3.1 污垢的来源 由于冷却塔水系统与大气相同,空气中的尘土、杂物、细菌等都会进入水系统,微生物大量繁殖,形成生物粘泥。同时,循环水中的溶解盐不断浓缩,使水的硬度不断增加。以上是水垢形成的一般原因。但是与以往不同的是,此冷却塔运行不足三年却形成了罕见的污垢,初步判定可能是抗生素车间在2007年发生跑料而造成循环水污染形成的污垢。 4 处理办法 更换填料,是解决问题的根本办法。为了解决和防止下一次填料时的更换困难,同时探索采用更新的填料,提高冷却塔性能,我们使用了一种新型S型淋水填料。 该填料具有表面积大、亲水性好、风阻小、散热系数大、热力综合性能好、使用寿命长等特点,可根据冷却塔的实际尺寸,将单片组装成不同尺寸长方体的填料组装单元。 S型淋水填料单片板面上下成S型有凸台梯形波,以凹凸粘接点粘接组装,单片长度500~5000mm,宽度500~1000mm,片厚0.40±0.05mm。 但是,这种填料在使用中需要注意以下点:(1)单片与单片之间的波形一定要呈斜交错形式,这样才具有良好的热力阻力;(2)长方体的填料组装单元,最适合与方形塔相匹配,与圆形冷却塔圆周会形成缝隙,需根据间隙的大小用不同数量的单片填料填充;(3)一旦填料堵塞,不易清理。堵塞严重时,需要整体更换,会增加成本。 5 处理后的效果 随机抽取更换填料后的运行记录,在并对一组运行数据进行分析。 当日湿球平均温度为24℃,冷却塔的技术指标分别为:△t=3.37℃,Δt’=2.51℃,Ε=1.34。 可以看出,经过处理后的冷却塔性能已经恢复;热工性能达到设计参数,在实际生产中可以满足抗生素发酵工艺要求。 6 结论 (1)循环冷却水价格低廉。玻璃钢冷却塔结构简单,操作简单。因此,往往不为人们所重视,其实在生产中,它对保证工艺要求有着重要意义,而且也是产品成本控制的一个重要方面,同时在节约水资源,保护环境方面发挥着越来越重要的作用。 (2)冷却塔管理的重点应放在及时对运行数据进行分析,特别是对3个技术指标进行分析,发现异常应及时分析查造原因,并进行针对性处理。 (3)填料是冷却塔热交换的主要部件,与冷效高低相关密切,应加强对填料的管理,定期进行检查、清理、更换。 (4)循环水的水质管理同样是一个不容忽视的问题。

  • 汽车发动机冷却系统水垢产生原因并清除方法

    一.背景汽车发动机通过燃料燃烧将热能转换为机械能,在发动机产生的热量中,实际用于做功的只占到1/3,润滑油、废气和发动机散热带走1/3,剩余的1/3的热量由冷却系统带走。由此可见,冷却系统在吸收和疏散发动机散热、提高发动机功效和延长其使用寿命中起着重要的作用。目前,汽车发动机冷却系统主要为液冷式,很容易产生水垢。发动机的水垢与日常生活中水壶里的水垢不完全相同,除了具有钙、镁离子形成的水垢之外,还由硅胶垢、腐蚀产生的金属垢等。当这些水垢形成于缸体衬里及缸盖水道时,会出现局部高温区,恶化润滑条件,加速发动机系统的磨损,严重时还会造成缸盖开裂。为了避免这类事情发生,就要去除这些污垢,用普通的清洗液很难去除,必须要用专业的发动机清洗液才能将其除去。二.汽车发动机冷却系统水垢产生原因并清除方法1. 汽车发动机冷却系统水垢产生原因发动机冷却系统在使用过程中冷却液会有一定的损失,需要及时向冷却系统加水。有些用户不是加冷却液或蒸馏水,而是直接加入硬水,结果硬水中的钙、镁离子很容易与普通冷却液中的无机盐成分形成水垢。而硅胶垢主要来源于无机型冷却液中的硅酸盐。金属垢主要以铁垢和焊锡垢为主。前者主要是由普通无机型冷却液中的无机盐与缸体上的铁金属反应生成的保护膜因消耗脱落形成,而后者是由具有强氧化性的无机盐腐蚀抑制剂加剧焊锡“开花”而形成的蓬松沉淀物。由上可以看出,水垢的形成主要来源于发动机冷却液的不正确使用,并会对发动机的正常运行产生严重的后果。2.清除方法目前,对发动机冷却系统的清洗主要采用化学清洗。化学清洗具有效率高、操作时间短、劳动强度低、和不停车清洗的特点,目前被广泛采用。三.发动机冷却系统清洗剂发动机冷却系统清洗剂俗称水箱清洗剂或水箱降温剂,属于硬表面清洗剂,主要由除垢剂、表面活性剂及缓蚀剂组成。对于冷却系统清洗剂,通常按除垢剂的不同分为无机酸型清洗剂和有机酸型清洗剂。3.1无机酸型清洗剂无机酸型清洗剂主要以盐酸、硫酸、硝酸、氢氟酸等无机酸为除垢剂。除硅胶垢外,对于各种钙、镁水垢、金属垢具有高效清洗性能。3.2有机酸型清洗剂有机酸型清洗剂主要以氨基磺酸、EDTA、PMA、HEDP等有机酸为除垢剂,对于各种钙、镁水垢、金属垢具有高效清洗性能,甚至对于很难除的硅胶垢也具有很好的清洗效果。四.发动机冷却系统清洗剂的选用及清洗步骤4.1选用 在选择发动机冷却系统清洗剂的时候,应尽量选择有机酸型清洗剂。有机酸型清洗剂价格较高,没有无机酸刺鼻的气味,显弱酸性。4.2清洗步骤⑴在使用前,应将发动机冷却系统中的液体放干净,然后用清水冲洗一遍,将冷却系统中的残夜和固体不溶物带出。⑵再加入清水和规定量的发动机冷却系统清洗剂,在发动机使用状态下进行清洗。(一定要在节温器打开的状态下运行足够的时间,才可以保证清洗的效果)⑶最后,在放入的水清澈透明后,加入冷却液。自此,整个清洗过程结束。

  • 【已应助】【求助】发动机冷却液的相关试验标准

    SH/T 0085发动机冷却液腐蚀测定法(玻璃器皿法)SH/T 0620发动机冷却液对传热状态下的铝合金腐蚀测定法SH/T 0084 冷却系统化学溶液对汽车上的有机涂料影响实验法SH/T 0065 发动机冷却液试验样品的取样及其水溶液的配置.............和冷却液有关的都要!!!谢谢拉!!请高手帮帮忙!!![em63]

  • 石墨炉冷却水箱系统的组成

    石墨炉冷却水箱是一种水冷却设备,能提供恒温、恒流、恒压的冷却水设备,其包含三个系统:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。一、制冷循环系统制冷循环系统是由压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器以及制冷剂组成:压缩机:压缩机是整个制冷系统中的核心部件,也是制冷剂压缩的动力之源,它的作用是将蒸发器中的制冷剂气体吸入,并将其压缩到冷凝压力,然后排至冷凝器;冷凝器:它是一个换热器,作用是将来自压缩机的高压制冷剂蒸气冷却并冷凝成液体;节流装置:制冷剂液体流过节流机构时,压力由冷凝压力降至蒸发压力,一部分液体转化成气体;蒸发器:蒸发器是依靠制冷剂液体的蒸发来吸收被冷却介质热量的换热设备,它的作用是将经节流机构流入的制冷剂液体蒸发成蒸气,以吸收被冷却物体(空间)的热量;干燥过滤器:在制冷循环中必须预防水分和污物等进入,水分的来源主要是新添加的制冷剂和润滑油所含的微量水分,或由于检修系统时空气进入而带来的水分;制冷剂:制冷剂是制冷系统里的流动工质,它的主要作用是携带热量,并在状态变化时实现吸热和放热。二、水循环系统:水循环系统是由水泵将水从水箱抽出到用户需冷却的设备,冷冻水将热量带走后温度升高,再回到冷冻水箱中。三、电器自控系统:电器自控系统包括电源部分(主电路)和自动控制部分(控制电路)。

  • [已应助]求助:发动机冷却液的相关试验标准

    SH/T 0085发动机冷却液腐蚀测定法(玻璃器皿法)SH/T 0620发动机冷却液对传热状态下的铝合金腐蚀测定法SH/T 0084 冷却系统化学溶液对汽车上的有机涂料影响实验法SH/T 0065 发动机冷却液试验样品的取样及其水溶液的配置.............和冷却液有关的都要!!!谢谢拉!!请高手帮帮忙!!![em63]

  • 石墨炉调整不了光路,原来是冷却循环水机所导致的!

    近期用热电的原吸做Pb和Cd的时候,经常会出现调整光路的时候,软件老是提示说“调整不了光路或者检测不到灯能量”,以为是仪器用的时间年限长了,老化的缘故,波长偏了,和工程师交流了之后,他认为是房间的湿度太大或者是仪器的波长偏了。房间的湿度太大,拉了两三台除湿机进行除湿处理,问题没解决;如果是仪器的波长偏了,要用钙镁灯进行校正,若没有钙镁灯的话,可用光盘进行简单的波长校正,由于没有钙镁灯,只能先自己用光盘进行咯,但是最后还是没能解决。罪魁祸首:居然是冷却循环水机的温度探头失灵!!!今天工程师过来帮忙诊断,最后发现冷却循环水机的循环水泵外面有好多水珠,一看石墨炉中心块,也结满了水珠,这种现象是极其不正常的啊,冷却循环水机在运作过程中,水管和石墨炉中心块一定不能有水珠出现的,否则那些镜片就会凝结了水雾,从而导致光路被阻挡,测不到能量。当冷却循环水机里面的水温和房间的温差太大时,则会出现此现象,所以要时刻关注这两个温度,最好是不要相差大于5℃。但是循环水机里面水的温度不能太高,太高的话,软件会报警提示。总结:1、仪器运作过程中,石墨炉中心块和冷却循环水机的水泵外面都不能有水珠;2、温差不能太大

  • 看图说事(12)——给石墨炉冷却水管做搭桥手术

    看图说事(12)——给石墨炉冷却水管做搭桥手术

    有时我们在维修原吸的时候,遇到冷却水管漏水,但又不能全部更换管路的时候咋办?近日,我就遇到了这样一个石墨炉冷却水管漏水的故障,最后通过“搭桥”手术而解决了的案例;下面通过图解做一介绍:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212011334_408531_1602290_3.jpg图-1 漏水的管路通过图-1可以看出,一条蓝色的冷却水管由于使用时间长久而老化产生了裂口,从而发生了漏水的现象。原本可以更换一条新管路的,可是管子一端的快速拔插接口由于腐蚀的原因,已经不能取出了。如果采取硬拔的手段,可能会造成更大的漏水。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212011334_408532_1602290_3.jpg图-2 给断裂的管子做搭桥手术于是我找来一段硅橡胶软管,其内径略小于水管的外径;为了便于将原水管插入到硅橡胶管里,只能从裂缝处将坏的管子剪断;然后沾上水后将断裂的两部分水管分别从硅橡胶软管的两端插入并吻合;最后用两根扎线卡子将硅橡胶管与水管扎紧即可。通过通水试验,一点也不漏水,效果很好。该方法使用时,注意选择的软管要有一定耐压能力,所以一般采用硅橡胶管较好,而普通的乳胶管的耐压承受能力就差一些了。此方法是否可以沿用到气路上?我想只要气压不是很大(例如石墨炉的载气)以及所选择的外套软管的承受压力允许,估计也是可以的。大家不妨试试看?

  • 冷却塔工作原理

    冷却塔工作原理是通风的空气从正确的角度吹向滴下来的水,当空气通过这些水滴的时候,一部分水就蒸发了,由于用于蒸发水滴的热量降低了水的温度,剩余的水就被冷却了。这种方法的冷却效果依赖于空气的相对湿度以及压力。 当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。冷却塔的工作过程:圆形逆流式冷却塔的工作过程为例:热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。但是,水向空气中的蒸发不会无休止地进行下去。当与水接触的空气不饱和时,水分子不断地向空气中蒸发,但当水气接触面上的空气达到饱和时,水分子就蒸发不出去,而是处于一种动平衡状态。蒸发出去的水分子数量等于从空气中返回到水中的水分子的数量,水温保持不变。

  • 电压不稳定,循环冷却水机出现高温报警?

    有客户向我们售后反映说所购买的循环冷却水机出现高温报警,循环冷却水机返厂检测,经过售后人员的技术鉴定,循环冷却水机运行正常并没有出现高温报警,于是怀疑循环冷却水机运行环境的电压不稳定。 一般来说,循环冷却水机的工作电压不稳定,会影响制冷效果,从而导致循环冷却水机高温报警。若循环冷却水机工作电压一直处于不稳定的状态,那么很容易会导致压缩机烧坏。 解决办法:加装稳压器稳定循环冷却水机工作电压。

  • 【求助】石墨炉冷却水压力低。

    [size=5][font=SimSun]石墨炉冷却水压力低是怎么回事啊?我用的不是自来水的,是自已加的水的,现在石墨炉不能用,显示的是冷却水压力低怎么回事啊?请求高手,有什么方法解决一下。。。。。。急!!![/font][/size]

  • 湿法消解中烧杯迅速冷却问题

    湿法消解中烧杯迅速冷却问题

    仪器分析测试与前处理离不开,我们实验室有电热板湿法消解,石墨炉,微波,涉及到样品消解完成,需要尽快过滤定溶,大家都是怎么干的啊?先看看我们实验室技术员的做法,电热板消解完,取掉烧杯上表面皿,烧杯此时还很热,见下图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307241854_453447_2140715_3.jpg工厂里随便可见的胶盆,里面放点水或者是冰箱里冷冻的冰水,见下图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307241855_453448_2140715_3.jpg依照水的热量传导,迅速降温达到效果,鄙人做微波消解一般在仪器里冷却降温后,在通风柜里面冷却,刚倒出来的样品很容易就烫通滤纸,可以尝试这个

  • 旋转蒸发配冷却水循环装置

    打算增购一台旋转蒸发仪,想跟大家讨论几个问题:1.冷却水循环装置:平时浓缩叔丁基甲醚、乙醚旋转蒸发比较多,可能冷却效果不够,溶剂都被抽到循环水泵里了,现在想配一个循环水冷却器,看到IKA的旋转蒸发仪(原价18214元),套装(促销价48888元)配的冷却循环器(原价34669),将近是主角旋转蒸发仪的2倍价位了,大家都用的什么厂家什么型号的冷却水循环装置呢?2.真空泵:一直用的水泵。看论坛里水泵用的也挺多,大家都是怎么控制真空度呢,就用旋转蒸发仪的阀门手动调吗?

  • 【讨论】关于冷却循环水器用水的选择—— 一个忽略的问题

    目前许多[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]用户在仪器冷却水的选择上均选择了冷却循环水器;它的优点是:(1)温可以随着环境温度调节,避免了石墨炉的石英窗结露;(2)避免燃烧头和石墨电极内部结垢,影响热传导;(3)比用自来水冷却节约了水资源的浪费。(每分钟耗水1~3升)为此在水冷循环器用水的选择上我一直选择超纯水(我想许多版友也是如此吧?),但近期看到一本国外水冷使用说明书,里面特意强调:水冷循环器不能使用超纯水,一定要使用蒸馏水或较好的自来水。这其中的道理何在?请版友们发表个人的高见!

  • 消解滤膜以后赶酸冷却的问题

    消解滤膜以后赶酸冷却,现在快下班了,来不及定容了。我放在通风橱里面过夜,应该对钾、钠、钙、镁测定不会有影响吧?

  • 新能源车冷却系统测试台蒸发器选择说明书

    新能源车冷却系统测试台中蒸发器是一个比较重要的部件,与外部的空气进行交换,蒸发器的种类比较多,新能源车冷却系统测试台只有选择合适的蒸发器才能更加方便的运行。  新能源车冷却系统测试台水箱沉浸式蒸发器使用于不挥发载冷剂的开式循环系统。对于用盐水制冰池制冰的生产过程,不能采用闭式循环系统,那么这种蒸发器是不可取的型式。对于在盐水中冷却或冻结袋装食品以及集中喷雾式空气调节的冷水机制冷系统,也可以采用水箱沉浸式蒸发器。  新能源车冷却系统测试台盐水对黑色金属的腐蚀很厉害,而且与空气接触时,它的锈蚀作用更为剧烈。因此在生产过程允许的情况下,尽量采用闭式循环。对具有挥发性的载冷剂循环系统,必须采用闭式循环。在这两种情况下,新能源车冷却系统测试台采用卧式壳管式蒸发器是合适的选择。  当新能源车冷却系统测试台采用水箱沉浸式或壳管式蒸发器时,载冷剂的工作温度应比制冷剂蒸发器温度高5℃左右,而载冷剂的凝固点应比制冷剂蒸发温度低5~8℃(对水箱沉浸式蒸发器取5~6℃,对壳管式蒸发器取6~8℃)。  新能源车冷却系统测试台冷却排管和冷风机的选择:对于新能源车冷却系统测试台来说,通常采用新能源车冷却系统测试台以提高降温温度,对新能源车冷却系统测试台的制冷中,可以采用搁架式排管或墙管加顶管。  对于蒸发温度较低的新能源车冷却系统测试台蒸发器,应注意由于制冷剂液柱高度对新能源车冷却系统测试台蒸发温度的影响。蒸发温度越低,液柱产生的影响越大,因此应采用一定的措施使蒸发器内的液柱高度减低。  新能源车冷却系统测试台蒸发器的选择除了型号,品牌还有是否新能源车冷却系统测试台相适合都是很重要的。

  • 【分享】工业循环冷却水处理术语

    (1)环冷却水处理设计的水与水系统的术语涵义,应符合下列规定: 循环冷却水recirculating cooling water 经换热而返回冷却构筑物降温,并经必要的处理后,再循环用的冷却水。 直流冷却水 once-through cooling water 在冷却过程中,只使用一次就被排掉的冷却水。 直接冷却水 dircet cooling water 与被冷却物质直接接触换热的冷却水。 间接冷却水 indirect coolint water 与被冷却物质通过换热设备间接换热的冷却水。 补充水 make-up water 循环冷却水系统中,由于蒸发、风吹、渗漏和排污损失,而需不断补充的水。 旁流 side stream 从循环冷却水中充分流出来,经适当处理后,再返回系统。 排污 blowdown 在冷却水系统中,为避免由于蒸发而产生盐类的过量浓缩,必须排掉的给水系统。 循环冷却水系统recirculating cooling water system 冷却水换热并经降温,再循环使用的给水系统,包括敞开式和密闭式两种类型。 直流冷却水系统once-through cooling water system 冷却水只使用一次即被排掉的给水系统。 敞开式循环冷却水系统 opened recirculation cooling water system 冷却水换热后,借水的蒸发作用得到降温,再循环使用的给水系统。 密闭式循环冷却水系统 closed recirculation cooling water system 冷却水(通常为软化水或除盐水)在密闭的系统中换热,通过空气换热设备或水――水换热设备降温,再循环使用的给水系统。(2)循环冷却水处理设计的结垢与腐蚀方面的术语及其含义,应符合下列规定: 结垢scale 由于水中的微溶性盐类沉积在换热面上而形成的垢层。 污垢 fouling 冷却水系统中,任何不溶解物质的聚集。 生物粘泥 slime,biological fouling 由微生物及其产生的粘液,与其他有机和无机杂质混在一起,粘着在物体表面的粘滞性物质。 污垢热阻 fouling resistance 换热面上沉积物所产生的传热阻力。 生物粘泥量 slime content 采用生物过滤网法测定的循环冷却水中所含粘泥的浓度。 腐蚀 corrosion 各种材料受环境介质作用而变质破坏的过程。冷却水处理中,主要指金属表面受电化学或微生物作用所引起的破坏。 全面腐蚀 (均匀腐蚀) general corrosion 在整个金属表面上基本上是均匀的腐蚀。 局部腐蚀 localozed corrosion 集中在金属表面某些部位的腐蚀。 垢下腐蚀 under-deposit corrosion 金属表面沉积物产生的腐蚀。 点蚀 pitting 金属表面相对地集中在一个很小部位的局部腐蚀。 腐蚀率 corrosion rate 单位时间内,单位面积上金属材料损失的重量,或单位时间内,金属材料损失的平均损失的浓度厚度。 点蚀系数 pitting factor 金属材料或腐蚀试片的最大点蚀深度与重量损失计算的表面平均损失深度的比值。(3)循环冷却水处理设计及水处理方面的术语及其含义,应符合下列规定: 阻垢 scale inhibition 利用轮的或物理的方法,防止换热设备的受热面产生沉积物的处理过程。 缓蚀 corrosion inhibition 抑制或延缓金属被腐蚀的处理过程。 防腐蚀 corrosion prevention 指防止各种材料在各种环境中被腐蚀的处理过程。 浓缩倍数 cyclw of concentratin 循环冷却水中,由于蒸发而浓缩的溶解固体与补充水中溶解固体的比值,或指补充水流量对排污水流量的比值。 系统容积 volumetric content of system 在敞开式循环冷却水系统中冷却水容量的总和。包括系统中换热设备、冷却塔、水池、管道和水泵等设备在运行过程中所有水量的总和。 饱和指数 saturation index,Langelier index 由理论推导公式得出一个指数,以定性地预测水中碳酸钙沉淀或溶解的倾向性。以水的实际PH值减去其在碳酸钙处于平衡条件下理论计算的PH值之差来表示。 稳定指数 saturation inde,Langelier index 由经验公式得出一个指数,以相对定量地预测水中碳酸钙沉淀或溶解的倾向性。以水在碳酸钙处于平衡条件理论计算的PH值的两倍减去水的实际PH值之差来表示。 冷却水处理 coolimg water treatment 指冷却水在系统内的各种处理。一般包括控制结垢、污垢、腐蚀和微生物繁殖的处理。 旁流水处理 side-stream treatment为控制循环冷却水水质不超过规定的指标,对系统中的旁流过滤、软化和去除某种离子或其他杂质的处理。 补充水处理 make-up water treatment 对循环冷却水系统的补充水进行的处理。除了通常为去除水中悬浮物和胶体的沉淀。过滤处理以外,还可以包括杀菌、除藻、软化或除盐和除气等处理。 加酸处理scidification 阻垢的一种方法。一般用硫酸。冷却水中加硫酸后,可使水中碳酸钙转化为溶解较高的硫酸钙,以防止产生碳酸钙沉淀。 菌藻处理 microbiogiacl control 在冷却水系统中,为控制水中细菌和藻类的繁殖而引起金属腐蚀与生成粘泥的处理。 旁流过滤 side-dtream filtration 对循环冷却水系统的旁流水进行过滤处理。简称旁流。 预膜 perfillmimg 紧接冷却水系统清洗之后,投入预膜剂运行,使换热设备管道的金属表面形成一层覆盖完整的保护膜的操作过程。 降解 degradation 物质受生物作用引起的分解。 监测试片 monitoring coupon 在冷却水系统中或试验室条件下,为获取腐蚀或沉积现象的资料抽采用的标准试片。 腐蚀试片 corrosion coupon 在流动的冷却水中,用来测试水的腐蚀性和监测试片。 (4)循环冷却水处理设计使用药剂的术语及其含义,应符合下列规定:1)阻垢剂 scale inhibitor 阻碍或延缓水中不溶盐类的沉积的药剂。2)分散剂 dispersant 使水中析出的微粒悬浮分散的药剂。3)缓蚀剂 corrosion inhibitor 抑制或延缓金属腐蚀过程和药剂。4)杀生物剂 biocide 用以杀水中生物的药剂。5)预膜剂 prefilming abent 用于循环冷却水系统,使金属表面形成保护膜的药剂。6)剥离剂 stripping agent 能能生物及其生成的粘泥从换热设备的金属表面或冷却塔壁上剥离的药剂。7)表面活性剂 surfactant 能显著降低液体表面张力的药剂。8)消泡剂 defoaming agent 用于消除水处理过程中秘产生和泡沫的一种表面活性剂。

  • 【讨论】这个不知道能不能带动石墨炉的冷却

    像冰箱一样制冷 Tt Xpressar压缩机技术浅析 (电脑散热问题越来越严重了,前年的固态风扇“电晕风”技术,今年居然出现微型电冰箱了,哈哈)对极限超频玩家们来说,散热永远都是重中之重,而在散热设备的选用上,玩家们也各有所好,风冷、水冷甚至干冰、液氮等等可谓无所不用其极,称得上是五花八门。在这些形形色色的散热设备中,干冰和液氮由于条件所限,并非每位玩家都能够、或是乐意使用,高昂的价格和繁琐的操作都是不可避免的缺陷;而风冷和水冷的散热能力对很多顶级配置来说都还略显不足,这就造成了散热设备各领风骚的现状。  现在,一种新的散热技术开始进入我们的视线,这是曜越科技 Thermaltake(Tt)为超频玩家们带来的Xpressar微型压缩机制冷散热技术。事实上,利用压缩机制冷为来电脑硬件散热并非Thermaltake(Tt)首创,早在2000年的台北Comuputex展会上就曾亮相过最早的个人电脑制冷压缩机,Asetek曾做过压缩机散热系统,但是由于其体积庞大笨重、造价昂贵,属于纯粹的概念性产品,一直无法得到推广。而此次Thermaltake(Tt)通过自己强大的研发能力,带给玩家的Xpressar微型压缩机制冷散热技术则是真正的实用技术,并同期推出了搭配Armor+、X6机箱出售的Xpressar RCS100系列产品。[IMG]http://images.sanhaostreet.com/News//2008/11/20081113171913850.jpg[/IMG]Thermaltake(Tt) Xpressar RCS100是全球首款直流变频压缩机制冷系统。压缩机制冷的原理和冰箱完全相同。低温、低压的液态制冷剂经过覆盖在CPU顶部的冷却块,吸收CPU散热出的热量后蒸发为低温、低压的气态,再经过微型压缩机的加压,成为高温、高压的气态后流向带有风扇的冷却排,变成低温、高压的液态,并再次过程中将从CPU携带至此的热量排出;最后制冷剂流经真空管,再度变成低温、低压的液态,通过CPU顶部的冷却快。  可以看出,Xpressar RCS100的循环冷却系统原理是利用冷媒在高低压循环中的相变转换所吸收的潜热(蒸发热)进行散热,该技术的散热效果比风冷和水冷更佳,同时也更静音。  Thermaltake(Tt)在Xpressar RCS100中采用了的制冷剂为R134a,全称四氟乙烷(CH 2 FCF 3),沸点-26.26℃,凝固点-96.6℃,临界温度101.1℃,临界压力4067kpa,液体比热25℃,1.51KJ/(Kg℃),沸点下蒸发潜能215 kJ/kg。R134a的毒性非常低,在空气中不可燃;对钢、铁、铜、铝等金属未发现有相互化学反应的现象,化学稳定性极佳,安全类别为A1,是极安全的制冷剂,是目前国际公认的替代CFC-12的主要制冷剂之一。可以看出Thermaltake(Tt)时刻不忘保护环境的原则。  R134a在正常大气压下为气态,即使不慎泄漏也会直接汽化而散逸到大气中,不会造成PC的电子零件短路,安全方便。供电部分则采用标准12V直流供电,Thermaltake(Tt)市售的PC电源即可完成供电任务;该系统配备了智能IC控制器,可根据CPU的实际发热量实时调节制冷功率,并防止凝露。  Xpressar RCS100散热系统的热阻小于0.02,与环境温度接近,能够使系统运行温度比普通水冷散热低20℃,有着比风冷、水冷更出色的散热效果。由于目前压缩机的平均寿命高于水泵,且压缩机制冷技术为密闭型管路,不需要维护和填充冷媒,因此Xpressar系统的可使用寿命要高于水冷散热系统;同时在使用上也比需要定期添加冷媒的水冷系统方便的多。  除了对CPU的散热效果出众外,Xpressar RCS100散热系统是将CPU的热源完全带到冷凝器再经由风扇排出机箱外,CPU的热量不会扩散到机箱内部,因此机箱内部的温度也要较普通情况为低,对Thermaltake(Tt)一直以来所倡导的“系统散热”概念也有很大帮助。[em0815][em0815]

  • 石墨炉冷却水已断开,无法升温

    昨天下午开机用石墨炉准备做实验,但是点测量直接跳出:石墨炉冷却水已断开,无法升温。昨天下午和今天也换过几次水,滤芯也换过,上周做实验还是正常的。冷却水循环机无报警,运作正常指示灯也亮着,压力大于0.1Mpa。温度调节15到25℃也没反应。加过柠檬酸钠除垢再换水也是出现冷却水已断开仪器是普析Tas-990。还请各位老师指点一下。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/04/202104201628498053_8172_5103326_3.png[/img]

  • 石墨管冷却之后烫手

    升温程序已结束,石墨管冷却也已完成,如果此时打开石墨炉拿出石墨管,石墨管的温度应该是多少度?如果还烫手正常吗?问题出在哪?严重不严重?该怎么处理?

  • 【求助】石墨炉冷却水问题

    [color=#DC143C][size=4]各位朋友,我们公司的领导太小气,不给我配自动循环冷却水机,让我用一个水泵来代替,可是我买了一个泵,用起来发现出水流量太小了,根本达不到2L/min,有没有朋友和我有一样的经历,公司用循环泵代替的,请给一点意见,你们用的是什么样的泵?泵的参数是怎么样的?管道怎么连接的?在此先谢过了[/size][/color]

  • 循环冷却水机水泵烧坏的原因及其解决方案

    循环冷却水机水泵烧坏的原因主要有以下三种:1、循环冷却水机的供电电压不稳定导致循环冷却水机水泵烧坏2、循环冷却水机出现漏水问题而用户没有及时发现关掉循环冷却水机,漏干循环冷却水后循环冷却水机水泵干磨从而导致水泵烧坏3、电压频率使用错误解决方案:1、对于循环冷却水机供电电压不稳定,建议客户加装稳压器2、发现循环冷却水机漏水问题及时关掉循环冷却水机,对循环冷却水机漏水问题进行排查3、购买循环冷却水机前了解清楚自身电压的工作频率,配置最合适的循环冷却水机

  • 石墨炉循环冷却机正常工作环境温度是多少?

    一般石墨炉循环冷却机的设计工作环境温度温度是35度以下的。石墨炉循环冷却机在质检时采用的是40度的环境温度来测试,通过了才能出厂。所以石墨炉循环冷却机在40度以内环境下工作是没有问题的。

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