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控制托辊的轴向窜动量 分析

青岛睿新杰仪器

2013/09/10 10:14

阅读:552

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 控制托辊的轴 向窜动量 , 分析引起轴向窜动超差涉及 的因素有辊  皮 的长度 、 辊皮镗孔 的深度 、 轴承座 的深度 、 密封件 的厚度 , 所有  累加起来的误差 , 最终体现在托辊轴车工序档距大小 的问题 。所  以在 日常工作 中, 为保证 托辊 轴向窜动量符合 M 8 1 2 0 ( T 2- 0 6 煤  矿用 带式 输送 机托辊技术条件》 中规定 : 5 0N轴 向载荷作用  在 0  () 2 镗管工序是保障径 向圆跳动不超差的关键工序 , 辊皮两  端所 镗孔 同轴 度直接影 响托 辊的径向圆跳 动。托辊是一个批量  件产品 , 日常工作 中发现 , 在 管定位 胎与管子线性 接触夹装 , 很  容易磨损成深槽形态 。因管子的外径较高级也有约至少 ± .mm 0    4 的公差 ( 考 《 式输 送机 托辊 用 电焊钢 管》 G /  3 9 —  参 带 ( BT 17 2 9 ) , 以在切管工序管子 的外倒角不可能很均匀 , 2 )所 两端 的定位  胎形成的深槽 就不一致 , 用磨损 的定位胎镗辊皮两端止 口, 同轴  下, 托辊的轴向窜动值 不得 大于 1   配车轴档距是改善轴 向  . mm, 2 窜动量超差手段。再在压装工序 , 做好定位芯 , 防止过压密封件 ,   造成 密封件压死损伤薄壁边缘 , 人为加大轴档 , 也是引起轴 向窜  动超差 的一大原因。   带式输送机在运行过程 中,托辊的灵活性显得非常重要 , 如  果托辊灵活度不好 、 旋转阻力系数高 的时候 , 整个皮带输送机 系  统就得付 出更大 的动力 、 消耗更多 的电力 , 有时还会造成皮带撕  裂、 电机烧毁的情况 , 更严重 的时候可以引起火灾 。在加工 巾, 引  起旋转阻力升高 的因素有镗 管过程中同轴度与辊体焊接后 两端  度肯定无从谈起 , 以在镗管 中 , 所 应该养成定期检查管定位胎 的   习惯 。在镗管工序为消除倒角不均匀而引起 的镗孔椭 圆度 过大  的因素 , 先将管定位胎工作面初始 出厂设计的 4。 5改制为 3。经  0, 过试用 , 统计后发现托辊的径 向圆跳动合格率上升 ; 次将 管定  再 位胎 工作面角度更改 为 2 。经试用统 计后 , 0, 托辊 的径 向圆跳动  合 格率继续上升 ; 后又再次将管 定位胎工作 面减少至 1 。但 由 5,   于锥度减小 , 管定胎 的开 口过小 , 造成工作 中上料 困难 。为能顺  利加工 , 最后将管定位 胎工作面 的工作 部位缩减 为 1。非工作  5, 部 位 依 然 保 留初 始 设 计 角 度 4 。 5 ,并 将 淬 火 硬 度 提 高 至  HR 5 — 0 C 8 6 。经批量加工生产统计 , 托辊 的径 向圆跳动达到一个  较 高的 、 的合格率 。经过缩小角度改制后 , 稳定 减小了辊皮 因定  一 轴承座孔 的同轴度 、 向迷宫式密封之 间的配合 、 纵 装配应力。 引起  辊体焊接后 的两端轴承座孔 的同轴度超差原因 , 与前所述径 向圆  跳动超差在双头对焊机上的原因相 同。 密封之间的配合采用非接  触式 , 装配应力在装配中或 多或少都存在 , 为减弱装配应力 , 在托  辊压装 中各密封件 手工按压完成后整体装入托辊 中, 尽量放 置密  封件 与辊体端面平行 , 以防止密封件 翻边导置托辊彻底 不转 。在  装配工序压装机所用定位 芯轴 过短会引起密封件压死也是 影响  托辊旋转阻力大小 的一个原因。并且在装配完成后 , 将托辊轴 向方 向  与地面平行 , 离地面一定距离轻摔托辊 , 以消除装配应力 ; 在轴 向
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